为认真贯彻落实工程处关于降本降耗、提质增效的相关工作要求,切实突破原煤分选环节瓶颈,近日,兴县选煤厂顺利完成重介系统优化改造工作,通过精准调控关键参数、增加设备完善设备配置,构建起高效、稳定的分选体系,实现了精煤质量、分选效率与成本控制的三重提升。
原煤分选的工艺合理性直接决定精煤产出质量、分选效率及生产成本。此前,该厂受原煤自身成分复杂、密度波动较大等因素影响,缺乏稳定的分选密度,导致产品不合格,设备处理力度不够,导致介耗严重,大幅增加成本。
结合原煤入洗分选工艺特点,该厂精准施策,开展系统性优化改造。在原煤2#皮带下料溜槽内增设润湿管一套、合介泵增设自动加介泵一套,构建起全流程精准调控体系。通过精细化控制悬浮液密度、磁性物含量、煤泥含量三大关键参数,实现介质与原煤的精准混合、动态调控及循环回收,规范了分选流程,提升了系统运行的稳定性与可控性。
一是分选精度大幅提升。通过精准调控悬浮液关键参数,成功将车家庄、峁底两矿的精煤产品灰分稳定控制在10-10.5之间,精煤产出质量显著提高。同时,中损、矸损明显降低,有效减少了精煤损失。
二是处理效率显著提高。原煤小时处理量较改造前显著提升,有效缓解了分选环节的生产压力。
三是生产成本有效降低。通过介质循环回收利用,大幅减少了介质浪费,介质单耗较改造前明显降低,系统运行稳定,设备维保工作量大幅减少,人工成本得到进一步降低。
下一步,兴县选煤厂将持续深耕工艺优化,进一步细化系统调控参数,提升选煤厂自动化、智能化水平,为企业高质量发展注入科技力量。(曲鑫龙 文/图)