为进一步提升精煤产品质量、降低生产运营成本,助力企业实现提质增效目标,白羊岭选煤厂聚焦精煤产品水分管控核心痛点,结合厂区生产实际,制定并启动精煤产品水分优化实施方案,通过靶向施策、精准发力,破解精煤水分控制难题,推动产品质量再升级。
据悉,白羊岭选煤厂精煤产品由三大粒级构成,各粒级采用不同脱水工艺,水分控制水平差异显著,且各粒级精煤产率波动剧烈,直接导致脱水系统负荷不稳定,进一步增加了产品水分的控制难度。
为精准破解上述难题,白羊岭选煤厂开展全面排查诊断,立足核心痛点,制定了可落地、可执行的专项优化措施,分系统精准发力,全面推进精煤水分管控升级。在358精煤系统优化方面,重点聚焦脱水工艺与设备性能提升;针对382精煤系统这一核心靶点,实施全流程优化升级;在浮选精煤系统优化方面,重点优化压滤机参数,延长穿流吹风时间,更充分脱除滤饼孔隙水,同时优化入料时序,避免多台设备同时入料,确保单台入料压力稳定,提升脱水效果。
本次精煤水分优化实施方案核心靶点明确、措施具体,所有优化举措均贴合选煤厂一线生产实际,可落地性强。该厂相关负责人表示,精煤水分管控是一项系统性工作,后续将建立“源头治理、过程管控、设备保障、考核激励”的全流程管理体系,严格落实各项标准化操作,持续优化工艺参数,确保精煤水分长期稳定可控,切实通过技术优化实现提质增效,为企业高质量发展注入强劲动力(文磊 文)