今年以来,黄岩汇选煤厂紧紧围绕降本增效目标,在“修旧利废、变废为宝”上持续发力,推出了一系列务实举措,将精细化管理理念深度融入日常生产每一个环节,取得了显著的经济效益和管理效益。
在生产现场,以往被视为“废料”的旧部件,如今被职工们赋予了新的生命。针对洗选过程中磨损严重的筛板,选煤厂机修职工将其改制为车间水沟盖板,既解决了废旧筛板的处置问题,又节约了采购新盖板的成本。同样,废旧皮带也被巧妙利用,制作成设备护皮等,有效保护了关键设备免受磕碰和磨损。
在设备维护方面,充分利用机修师傅们的修复能力。将一台出现故障的压滤机入料泵,通过细致地拆解、诊断和重组,成功恢复了其设备功能,避免了数万元的设备购置费用。此外,职工们还将废旧刮杠、链条等材料,经过切割焊接,固定在溜槽和分料箱的内壁,形成一道坚固的“防护层”,极大地减少了物料对溜槽本体的直接冲击与磨损,从而有效延长了溜槽的使用寿命。
对于拆卸下来的损坏托辊架,机修工们也绝不轻易放弃。通过认真地修理、校正和焊接,使这些看似报废的托辊架重新达到使用标准,再次“上岗”。这一系列“变废为宝”的操作,不仅直接节约了材料成本,更在全员中树立了“节约光荣、浪费可耻”的良好风尚。
黄岩汇选煤厂修旧利废工作的深入推进,是其实施精细化管理的一个生动缩影。通过这些实实在在的举措,不仅降低了生产成本,提升了资源利用效率,更锻炼了员工的技术能力,强化了全员成本意识和创新意识,为企业的可持续发展和提质增效工作奠定了坚实基础。(王炜琪 段彦 文/图)