“五一”劳动节期间,小回沟选煤厂抓住矿井停产窗口期,集中两天时间完成了电机轴承更换、103皮带导料槽整体更换、314主选合格介质桶内篦子支撑加固等重点检修任务,为节后设备安全高效运转打下了坚实基础。
节前,选煤厂组织技术骨干逐项“会诊”,提前制定了覆盖人员调配、工序衔接、备件核验的精细方案。起重器具、测温测振仪表、备用轴承及新导料槽预制件、加强筋板等物料均在节前到位并整齐码放,确保停机后每一分钟都用在刀刃上。检修期间,机电班组兵分三路同步攻坚。电机更换小组采用拉马冷拆、气烤热装工艺,精准完成轴承装配,一次送电试车无异响、温升达标。皮带导料槽小组快速拆除旧槽体,吊装新弧形导料槽,试车时落煤点居中、无撒料偏跑。介质桶加固小组在受限空间内轮番作业,对篦子支撑筋板与桶壁进行严密贴角焊,焊后抽检熔深全部合格,篦子承重恢复如新。三个作业面既你追我赶又紧密协同,现场洋溢着比技能、拼质量的竞赛氛围。同时,现场严格执行“一票一监护”制度,对受限空间实行强制通风、实时气体检测和专人监护,对电机拆装区域拉设警戒线,吊装统一指挥。每道工序均经自检、互检、专检后方可进入下一环节。所有检修项目完工后,带负荷试车一次成功,实现零事故、零返工。
此次“五一”大修既是一次检修能力的集中检验,也是一堂生动的岗位奉献课。下一步,选煤厂将及时复盘总结,把检修中形成的工艺优化措施纳入设备档案,持续提升预防性检修精准度,全力保障洗选系统长周期安全稳定运行。(余景周 文/图)